鋼花耀眼,機(jī)聲隆隆。3月初,記者再次走進(jìn)新余鋼鐵有限責(zé)任公司時(shí),看到煉鋼工人不再戴口罩了。
王學(xué)芹是該公司新鋼焦化廠干熄焦流程的一名巡檢工。記者見到他時(shí),他正在車間巡查管道和儀表參數(shù)。他沒有戴口罩,伸向儀表盤的手也看不到一點(diǎn)焦炭的粉塵污跡。
這和多年前記者在這里看到的景象完全不同。那時(shí),車間的工人臉上戴著大大的口罩,只露一雙眼睛。每到用冷水噴淋為焦炭降溫的那一刻,粉塵四散,工作環(huán)境很差。
王學(xué)芹高興地向記者介紹他現(xiàn)在的工作:“干熄焦系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了智能化操作。我的任務(wù)就是巡查管道,防止氣體泄漏和儀表異常。”
干熄焦是新鋼三期技改最大的節(jié)能項(xiàng)目,項(xiàng)目采用惰性氣體熄滅高溫焦炭,同時(shí)吸收余熱發(fā)電。
新鋼焦化廠生產(chǎn)技術(shù)科員工王雪峰介紹,煤炭經(jīng)過高溫加熱成為焦炭,溫度往往高達(dá)1000多攝氏度,需要降溫。2009年以前,新鋼采用冷水噴淋降溫法,那樣做不僅大量浪費(fèi)水資源,還造成二氧化硫、二氧化碳直接外排。
2008年3月,新鋼投資上馬干熄焦工程,次年4月竣工投產(chǎn)。如今,這套干熄焦系統(tǒng)年發(fā)電量超過1億千瓦時(shí),直接經(jīng)濟(jì)效益每年超過5000萬元。每年還可減少水耗量24萬多噸、粉塵排放24萬多噸,間接減少二氧化硫、二氧化碳排放6.5萬多噸。
據(jù)介紹,新鋼是國內(nèi)重要的中厚板生產(chǎn)基地,生產(chǎn)規(guī)模由10年前的200萬噸增加到現(xiàn)在的1000萬噸,奧運(yùn)會主場館鳥巢使用的5萬多噸鋼材中就有1.4萬多噸來自新鋼。
新鋼副總經(jīng)理李文華自豪地說:“規(guī)模上去了,但能耗卻大大下降了,我們實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)減污的目標(biāo)!