【中國夢·踐行者】羅振:不服山區(qū)受制“洋設備” 80后創(chuàng)新一套省2100萬
無數(shù)個漆黑的夜里,他總能看見滿身煤灰的父親疲憊地推門而入。
多少次,汗水在父親滿是煤灰的臉上沖刷出一道道溝渠,卻掩蓋不住眉宇間驕傲的神情:這次我們班組產煤量又拿了第一。
父親盡管只是個小小的井下礦工班組長,卻因為“能思巧干”而屢屢?guī)ьI小組挖出了最多的煤。
對絕大多數(shù)人而言,這個小小的榮耀幾乎可以忽略不計。但在羅振的心中,那卻是自小便在心中高高矗立的豐碑:“我一生都以父親為豪”。
出生于1987年的羅振,是十三屆全國人大一次會議廣東代表團里最年輕的代表之一。11日中午,在忙碌的會議間隙,他向廣州日報記者敞開了心扉:“父親盡管文化程度不高,也沒做出什么驚天動地的大事。但他的善于鉆研、思考、創(chuàng)新,從小就扎根我心中,他是我心中的英雄。”
父親自小埋下的種子,在年輕人心中已長成參天大樹。在羅振和其他3位“90后”團隊成員的共同努力下,一套價值約2500萬元的大型進口自動化設備成功完成了國產化,成本僅花費約370萬元,一舉節(jié)省經費2100多萬元。從此,企業(yè)不再需要花“天價”和等待漫長采購周期,在設備維護和養(yǎng)護方面再也不必受制于國外生產廠商。
這群年輕人用自己的青春,在粵北山區(qū)實踐著科技創(chuàng)新帶給傳統(tǒng)企業(yè)的革命性變化。
〓窘況〓
大學畢業(yè)干體力活
“洋設備”水土不服難運轉
赴京前,廣州日報記者第一次在丹霞冶煉廠見到了羅振。在一個轟鳴的車間中,羅振正一絲不茍地檢查設備運行參數(shù),仔細記錄每一個微小變化的數(shù)字。在近9年的產業(yè)工人生涯中,他便是這樣年復一年、日復一日地與機器設備為伴。
2009年7月,剛從西南交通大學信息科學與技術學院自動化專業(yè)畢業(yè)的羅振坦言自己就是個“雛鳥”,“初出茅廬,感覺充滿希望卻也有些迷茫,未來就是一個不確定的未知數(shù)。當時只覺得正在招聘人員的丹霞冶煉廠(簡稱丹冶)是個新廠,從國外引進很多先進的新工藝和新技術,可以學到更多東西,成長得更快,便過來了!
滿腔熱血在現(xiàn)實面前卻被潑了一盆冷水。丹冶當時正處于建廠初期,工廠里還有很多正在建設的工地,生產、生活環(huán)境都十分簡陋。“老實說,我心里有比較大的失落感。我的同學大部分都進了大城市的高科技企業(yè)工作。而我卻到了山區(qū)工作,還是在一個傳統(tǒng)的制造業(yè)工廠里工作!
各種迷茫、猶豫、失落的情緒接踵而至。羅振進廠后被安排的第一個崗位,是剝鋅員工。這是基層第一線的生產工,需要將鋅碇從電解槽里剝離出來,需要很多體力的付出。身為一名大學生,卻與最普通的工人一道干著體力活,羅振在經過一段迷茫期后終于確定:“既然這條路是自己選擇的,那就要踏踏實實、義無反顧地走下去!
如今,丹冶是國內最大的冶煉企業(yè)之一。鮮為人知的是,其前身是僅年產2萬噸鋅錠的一家小冶化廠,規(guī)模小、設備簡陋,因為不符合我國的產業(yè)政策,幾近面臨關停。羅振等人進入時,正處在企業(yè)轉型升級大發(fā)展的關鍵時刻。
一套套具有國際先進水平的自動化生產設備陸續(xù)進入企業(yè)投入使用。但這些洋產品很快出現(xiàn)了“水土不服”。為了掌握新設備的使用方法,羅振和工友們連續(xù)5個月每天工作滿12小時。但好幾次,新設備都出現(xiàn)了故障無法運轉。
〓革新〓
生產效率提高6倍多
設備成本只有進口產品15%
“對于我們冶煉企業(yè)來說,所有的設備組成了一套循環(huán)而封閉的系統(tǒng),只要有一個節(jié)點‘罷工’,整個系統(tǒng)都會被迫停止運轉,整個工廠的生產就會陷于停頓。長時間的停頓會造成部分系統(tǒng)的損壞,將給企業(yè)帶來重大損失!倍敃r要國外廠商技術人員趕過來,最快也要3-5天的時間,再加上檢測、維修,從國外發(fā)送備件過來、重新啟動生產,浪費了企業(yè)大量的時間成本。
心急如焚的羅振和同事們決定自己動手,3天3夜輪換著排障檢修,好不容易才排除了故障。但各類故障如此反復幾次,讓企業(yè)和員工都不勝其擾,于是羅振便產生了國產化這套進口設備的想法!懊看卧O備一罷工,企業(yè)生產就陷入停頓,我們太受制于人了!”
說干就干,“80后”的羅振帶著3名“90后”同事從零開始進行逆向測繪研究。“國外廠商不可能將生產圖紙、核心參數(shù)、控制機理透露,我們僅有的就是一張模糊的示意圖!
幾位不服輸?shù)哪贻p人開始了“930”生活——每天8時上班后,到21時30分才下班,連續(xù)7個月天天如此,沒有節(jié)假日、沒有周末。他們一個零件一個零件地拆解、測繪、設計、制圖,設計電器自動化程序,各種草圖堆得足有60多厘米高,終于在去年2月成功將這套大型進口設備完全國產化成功。
原來廠里一條生產線24人,一年生產鋅錠2萬噸;在這種新的國產自動化設備投入使用后,還是原來的24人,卻可生產12.8萬噸鋅錠,生產效率提高了6倍多。同樣的設備,從國外進口需要2500萬元,而羅振等人國產化的設備成本僅370多萬元。
〓心聲〓
創(chuàng)新已成企業(yè)靈魂
“我慶幸生長在偉大時代”
談及自己的成功,羅振認為離不開我國創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略在基層廣泛而深入的實施!坝绕涫墙鼛啄,創(chuàng)新在我們廠已經形成了渾厚的氛圍。無論是技術人員還是一線工人,幾乎每個人都在想著如何進行技術的小改造、小革新、小發(fā)明,生產流程優(yōu)化等等。廠里成立了多個創(chuàng)新工作室,每個工作室有一個領軍人物,帶領骨干技術人員實施各種技術革新?梢哉f,創(chuàng)新已經成為我們企業(yè)靈魂之一!
不僅是企業(yè),政府對創(chuàng)新的重視也前所未有。去年底,地處欠發(fā)達地區(qū)的韶關制定出臺了《韶關市推動企業(yè)建立研發(fā)機構扶持辦法》,對依托企業(yè)組建并獲得科技部門批準的各級企業(yè)工程技術研究(開發(fā))中心,韶關市財政分別按市級、省級、國家級給予10萬元、20萬元、100萬元的一次性獎補;對依托企業(yè)建設并經科技部門認定的省級企業(yè)重點實驗室、國家級企業(yè)重點實驗室,該市財政分別給予300萬元、800萬元的一次性獎補等,給無數(shù)企業(yè)創(chuàng)新人才注入一劑“強心針”。
作為科技部支持時間最長、社會影響最廣泛的報告之一,《中國區(qū)域創(chuàng)新能力評價報告2017》顯示——
廣東區(qū)域創(chuàng)新能力綜合排名超越江蘇,首次排名全國第一;5個一級指標中有3個位居全國第一。
在2017年度國家科學技術獎勵大會上,廣東共有38項牽頭及合作完成的重大科技成果榮獲國家科學技術獎。
國家級榮譽的背后體現(xiàn)了廣東在科技綜合實力、自主創(chuàng)新能力方面的全面躍升。從青山環(huán)繞的粵北山區(qū)到車水馬龍的珠三角平原,創(chuàng)新驅動已經成為廣東實現(xiàn)新舊動能接續(xù)的“轉換器”,廣東省已成為中國創(chuàng)新能力最強的地區(qū)之一。羅振及其企業(yè)的“蛻變”,正是廣東經濟自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強的縮影。
“很慶幸,我能生長在這個偉大的時代,見證技術創(chuàng)新帶給我們生產與生活的革命性變化。作為一名產業(yè)工人,我和伙伴們將努力實踐創(chuàng)新驅動、工匠精神、勞模精神,增品種、提品質、創(chuàng)品牌,參與到中國的制造業(yè)品質革命中去!
談到最后,羅振欣慰地笑了:“我想,未來像我的父親一般的中國產業(yè)工人,再也不需要像以前一樣用大量體力甚至冒著危險去工作,他們應當是一群懂技術會創(chuàng)新、敢擔當講奉獻,用科技武裝自己的新時代工人!